4/20/2016,我們常說我們的行業(yè)是賺辛苦錢,我們總是想盡一切辦法去Cost Down,但是通常我們的重點(diǎn)放在產(chǎn)線上,提升效率上。但是遇上了“狗屁工程師”,你的浪費(fèi)恐怕得先從工程部著手了,Leo本期通過案例讓我們醒悟完善的管理,合格的工程師可以節(jié)省更多的成本。
狗屁工程師系列文章是我一直比較猶豫是否需要寫出來的,因?yàn)榻页蟛皇谴蠹宜M,而且里面的事例非常個例,所以我暫停了一段時間更新專欄,想看看同行的反應(yīng)。 現(xiàn)在看來多數(shù)評價還比較正面,那我就繼續(xù)寫下去。
下面是個大毛病不治小毛病治的故事。
大家都知道很多公司的全膠平臺產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)就是大管套兩小管,兩小管分別套尾纖和透鏡的結(jié)構(gòu), 也就是說,這里有兩個縫隙: 一個是大管和小管之間的縫隙,一個是小管和尾纖之間的縫隙,這兩個縫隙封堵不嚴(yán)實(shí)就會產(chǎn)生可靠性問題。
有一回,公司里很多工程師聚在一起開會,我路過,好奇,就進(jìn)去聽了幾分鐘, 原來是有個器件在高溫高濕實(shí)驗(yàn)中失效了,大家都在討論小管和尾纖之間的縫隙是否沒有封堵好,正在群思各種各樣的可能性和設(shè)計各種各樣的實(shí)驗(yàn)。 我現(xiàn)場告訴大家,方向錯了。 前面講的兩個縫隙,第一個,大管子和小管子之間的縫隙,是150微米,而后一個縫隙,就是小管和尾纖之間的縫隙,只有10微米。 同樣是用膠水封堵的情況下,不看前一個只看后一個等于大漏洞不補(bǔ)去補(bǔ)小漏洞,于事無補(bǔ),等于在浪費(fèi)大家的時間, 大家一聽,散伙了。
談到浪費(fèi),其實(shí)很多公司工程業(yè)務(wù)部門的浪費(fèi)其實(shí)比我們天天盯著看的產(chǎn)線嚴(yán)重多了,而且浪費(fèi)的隱蔽性極強(qiáng),很不容易得到糾正,常見浪費(fèi)有: 一研究方向錯誤,上面講的就是一個例子; 二理論不夠,靠實(shí)驗(yàn)。理論分析基本不要錢的,而實(shí)驗(yàn)的材料人工都是錢,相對而言,紙上作業(yè)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)驗(yàn)成本,正常情況下,只有理論無法應(yīng)對的時候,我們才能夠做實(shí)驗(yàn); 三是市場分析不到位,訂單數(shù)量很小,項(xiàng)目回報極低; 四是研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量不高、周期太長, 以致機(jī)會喪失。
下面再說另外一個例子。 以前我們做Interleaver(這個東西十五年前是超級時髦的東西, 有興趣的讀者可以去學(xué)學(xué))。 這是一個裝有幾十塊晶體的盒子,用了很多膠水把晶體固定在盒子里,所以有個步驟叫Outgasing,就是讓膠水里含著的氣體跑出來。 Outgasing的辦法是把盒子打開,放在接近負(fù)壓環(huán)境下,理論上說環(huán)境的壓強(qiáng)越低越好,這樣產(chǎn)生的負(fù)壓力越大。 通常我們是使用一個SEAM Sealer(中文叫什么我不知道)附帶的一個真空chamber做Outgasing。好了,有天這個老chamber的真空泵壞了,需要另外購買,有兩個方案,一個是8000多塊錢的二級真空泵,能到達(dá)到萬分之四的大氣壓,另一個方案是幾百塊的普通真空泵, 只能達(dá)到百分之一的大氣壓。 工程師提出要購買能達(dá)到萬分之四大氣壓的真空泵,理由是和原配的泵指標(biāo)一樣,原配的泵是用來探測盒子里的氣體是否有泄漏的,所以需要比較高的真空度,這好理解,但我們只是做Outgasing,百分之一大氣壓和萬分之四的大氣壓的區(qū)別只有微小的區(qū)別, 為這么點(diǎn)區(qū)別,我們要多花七千多, 這好比是要砸碎一個雞蛋,非得從爬上十樓扔下, 我無語。 產(chǎn)線上浪費(fèi)個7000塊錢大家都看得見,如果是管理比較好的公司,已經(jīng)上報了,而工程方面的浪費(fèi)卻在悄悄發(fā)生著, 沒人看見。
下面是另外一個故事,一個小小的改動,兩萬美元沒有了。 大家知道透鏡上的鍍膜層有寬帶和窄帶的,寬帶的適用性廣泛,但十多年前,價格比窄帶的貴一美元,所以大家都是能用窄帶用窄帶,除非沒有窄帶的透鏡了。有一次, 窄帶鍍膜的透鏡貌似出質(zhì)量問題了,大家在討論,正在討論中,管BOM的工程師怕出事,把窄帶的透鏡改成了寬帶的,這一下,才一個星期,一萬四千個寬帶透鏡用掉了,一萬四千美元浪費(fèi)了。 那個時候,公司里工程經(jīng)理的月工資才五六千元,這么一改等于浪費(fèi)普通工程師三年的工資。 這其實(shí)暴露了一個公司管理上的混亂:更改BOM沒有人復(fù)核。
后來的日子里,印象較深的幾個狗屁工程師的杰作有, 我不一一細(xì)述了:
------A4紙大小的模塊蓋子,設(shè)計厚度只有0.1mm,蓋子裝上后壓一下凹進(jìn)去,手一松,彈上來;
------一個深度2cm的盒子,設(shè)計轉(zhuǎn)角半徑0.1mm,等于供應(yīng)商必須使用0.2mm粗的刀去掏, 不知道這刀是什么材料做的,能夠掏出盒子又不斷?
------一個1米長的3mm粗cable,長度精度要求是2mm,永遠(yuǎn)不合格,因?yàn)樯陨杂命c(diǎn)力拉一下,就超差了;
------一個濾光片的spec,整合了所有客戶的全部要求,成了一個超級spec,只有一家供應(yīng)商勉強(qiáng)能做,價格嘛,自然也不菲,而且供應(yīng)一段時間后,他們漲價了。
相信類似的案例還有很多,怎么管理好工程、研發(fā),來面對面聽聽Leo老師的“光器件研發(fā)項(xiàng)目管理”,提升你的項(xiàng)目研發(fā)效率,批量節(jié)省成本。
【培訓(xùn)主題】:光器件研發(fā)項(xiàng)目管理
【時間】:2016年5月14~15日(周六,周日),共兩天
【地點(diǎn)】:深圳高新園科興路科學(xué)園B2單元803
地鐵1號線 “深大”A4出口直行5分鐘
【報名方式】:請向我們索取報名表
電話:0755-82943096,26090113
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關(guān)于作者
本專欄作者Leo Ye 1996年進(jìn)入光通訊行業(yè),先后在光器件龍頭企業(yè)JDSU(加拿大和美國), Oplink,F(xiàn)inisar,光庫,索爾思(Source)等公司工作過,擔(dān)任過生產(chǎn)工程師,生產(chǎn)經(jīng)理,研發(fā)經(jīng)理,物流總監(jiān),廠務(wù)總監(jiān),運(yùn)營總監(jiān),運(yùn)營副總,研發(fā)總監(jiān)和精益改造(Lean)小組組長等等。管理過所在公司的運(yùn)營、研發(fā)、采購、進(jìn)出口、倉庫、設(shè)備、廠務(wù)、IT、人事行政和培訓(xùn)等業(yè)務(wù),曾經(jīng)主持研發(fā)了JDSU新一代全膠光環(huán)形器,組織實(shí)施了Oplink的ISO14001,組織了索爾思的精益改造等等。 Leo在中美加三國多個學(xué)校學(xué)習(xí)過,有三項(xiàng)中國專利,五項(xiàng)美國專利,他經(jīng)歷過光通訊的泡沫和起伏,做過多個崗位,對光器件行業(yè)有著深刻的認(rèn)識,我們這里專門開辟專欄,刊載他的系列短文,以饗讀者,讀者如果有問題,可以和我們編輯聯(lián)系,郵件: info@c-fol.net, Leo Ye的聯(lián)系方式是: dp536@yahoo.com。
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